• 1、某公司针对激光切割和等离子切割等特种加工过程中需要实时调整切割头与板材间隙的问题,研制一款位移随动控制系统,采用AD7746电容转换器实现了毫米级间隙测量,用STC15单片机对丝杆螺母机构进行PID控制。受机架振动和板材自身凹凸不平的影响,切割头与板材之间的间隙会时刻发生变化,可由变间隙式电容传感器检测。通过PID负反馈控制,可在线调节滚珠丝杠滑台的运动速度和运动方向,从而实时调整切割头与板材之间的间隙值。根据该材料回答小题。
    (1)、从系统角度,下列关于该位移随动控制系统的说法中,不正确的是(   )
    A、PID负反馈异常,会导致滚珠丝杠滑台的运动速度和运动方向发生变化,体现了系统的相关性 B、该系统能在机架振动和板材自身凹凸不平的影响下达到精度要求,体现系统环境适应性 C、设计时传感器的选择要依据跟随精度值和电磁兼容性问题,体现系统分析的科学性原则 D、设计时既要考虑控制的精度,也要顾及生产的成本,体现系统分析的综合性原则
    (2)、从控制角度,下列关于该位移随动控制系统的说法中,不正确的是(   )
    A、该系统为闭环控制系统 B、STC15单片机是控制器 C、板材自身凹凸不平是该系统的干扰因素 D、AD7746电容转换器的测量精度不会影响系统的控制
  • 2、如图所示,是某公司产品采购控制流程图。关于该流程,下列不正确的是(   )

    A、为了提高采购效率可以把两次“审批”合并在一起 B、“项目用Bom表”和“库存用采购申请单”是并行工序 C、“确认样品”合格后不用再进行“确认价格交期” D、“根据申请单确认供应商”和“核对采购订单及提交审批”是串行工序
  • 3、如图中图A所示为变形孔明锁积木块三维模型,已知如图B所示的标号为2、6的积木块设计正确。其余积木块如图C所示,其中只有一个积木块有误,导致无法完成装配,请选择设计错误的积木块是(   )

    A、积木块 1 B、积木块 3 C、积木块 4 D、积木块 5
  • 4、如图所示是某形体的主视图和左视图,相对应的俯视图不可能是(   )

    A、 B、 C、 D、
  • 5、如图所示为马路上常见的路牌杆,则在选择该路牌杆的材料时,应考虑其在正常情况下能抵御的力的形式有哪些(   )

    ①受拉;  ②受压;  ③受剪切;  ④受弯曲;  ⑤受扭转

    A、②③⑤ B、②④⑤ C、②③④ D、①④⑤
  • 6、小明为了制作一个木质的木马,如图所示,完成小题

    (1)、该木马的马脚与身体的连接采用榫接的方式如图,榫眼加工所用的工具最合理的是(   )

    A、 B、 C、 D、
    (2)、在制作木马过程中,下列操作不合理的是(   )
    A、起锯时左手大拇指贴住锯条,锯齿与木料垂直,开锯幅度小,轻轻锯出切口 B、用实木板加工时,画线前要先刨削 C、加工榫头时,工具只需用木工凿与锤子即可 D、加工木马的弯曲基座时,可以使用蒸煮工艺,将木头弯曲
    (3)、木马制作完成后,小明尝试对其进行技术试验,下列试验操作中合理的是(   )
    A、让人骑坐在木马上前后用力摇晃,观察木马的稳定性 B、由大人坐在木马上测试木马的强度 C、用手抚摸木马表面,观察其表面是否有毛刺 D、由人尝试坐在木马上测试其舒适程度
    (4)、如图为马头的尺寸标注,其中错标的有(   )

    A、1 处 B、2 处 C、3 处 D、4 处
  • 7、 为解决小户型家庭的储物和就餐需求,某家具厂设计了一款带酒柜、吧台、餐桌为一体的如图所示,回答小题。

    (1)、如图所示,设计时主要考虑人体静态尺寸的是(   )
    A、     L1 B、     L2 C、     L3 D、     L4
    (2)、设计时,设计师先把握整体上的需求,再分别思考酒柜、吧台、餐桌所需要实现的功能,分别列出所有部分的解 决办法,最后把这些方法集合形成方案。该方案构思法属于(   )
    A、  形态分析法 B、    联想法 C、    设问法 D、    仿生法
  • 8、ChatGPT是一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具,它能够通过理解和学习人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,真正像人类一样来聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码、论文等任务。下列说法不恰当的是(   )
    A、ChatGPT能像真正像的人类一样来聊天交流,体现了技术具有解放人的价值 B、该产品不仅能流畅地与用户对话,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码、论文等任务,体现了技术具有发展人的价值 C、该产品的应用场景包括用来开发聊天机器人、编写和调试计算机程序,还可以进行文学、媒体相关领域的创作,体现了技术的复杂性 D、它是通过连接大量的语料库来训练模型,这些语料库包含了真实世界中的对话,体现了技术的实践性
  • 9、如图所示是小明设计的光控灯控制电路。白天,灯始终不亮。晚上按下电键SB后,灯亮,松开SB也能保持亮。其中,VD6为稳压值为5V的稳压管,VT为晶闸管,只要门极G获得一次高电位,阳极A与阴极K就能始终保持导通。请完成以下任务:

    (1)、为实现上述功能,555的2脚应该接在(单选)(   );
    A、a点 B、b点
    (2)、小明使用四个二极管V1、V2、V3、V4实现了整流,请将ABCD处的二极管画出。

    (3)、小明在测试时,发现晚上按下SB时,灯不亮。可能的原因有(多选)(   );
    A、R3阻值过大 B、R3阻值过小 C、C1短路 D、C3短路
    (4)、在调试过程中,晶闸管VT损坏,小明认为可以使用PNP、NPN三极管各一个,能替代晶闸管获得高电位时实现亮灯功能,请在虚线框中完成电路连线。

  • 10、学校最近在修建地下车库,小明发现户外标准直杆道闸(图a)总长4000mm,抬起后高度太高,不适用于地下车库。小明上网搜索了市面上销售的折臂道闸(图b),每个折臂长2000mm,能够在升起过程中完全折叠,使高度降低。小明准备参照折臂道闸的思路,设计一款具有限高功能的道闸,如图c所示。已知闸箱尺寸为300mm×300mm×1000mm(长×宽×高),内部可安装电机、传动机构等。道闸装置设计要求如下:

    图a

    图b

    图c

    (a)道闸杆总长为4000mm,可以由2个或多个折臂组装而成;

    (b)道闸杆在升起过程中的最高高度距离地面不大于3000mm;

    (c)道闸杆材料为铝合金管,可进行钻孔、铆接等加工,辅助材料自选;

    (d)以减速电机为驱动方式,通过电机的正反转,带动装置升起和下降。

    请完成以下任务:

    (1)、在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(电机安装在闸箱内,可用方框表示),简要说明方案的工作过程;
    (2)、在草图上标注主要尺寸;
    (3)、小明想通过试验验证方案是否可行,以下做法不合理的是(   )(单选)。
    A、使用软件绘制三维设计图进行虚拟试验,验证道闸杆是否能够升起 B、使用木材制作缩小比例的模型,测量电机驱动道闸杆上升过程的最大高度 C、使用真实材料制作原型,测量道闸杆升起后的限高高度 D、将道闸杆安装完成后,验证汽车冲撞是否会对道闸杆造成损坏
  • 11、小明学校的通用技术实践室配备了如图甲所示的框锯,通过绞片和绞绳调节锯条的张紧力。小明在整理库存的框锯时,发现了以下问题:A.时间久了,有许多绞绳出现了腐坏、断裂;B.有些锯子的绞片从绞绳上脱落后,丢失了。于是,小明准备自己制作一种框锯锯条张紧结构,修补绞绳破损的框锯。

    (1)、小明在明确了问题的内容与价值后,以下不属于小明解决问题所受到的限制是(单选)(   );
    A、原有框锯的结构 B、原有锯条的尺寸 C、通用实践室现有的工具和设备
    (2)、小明上网收集相关资料并进行了设计分析,提出了以下设计要求:

    A 能够调节锯条的张紧力;

    B 在调节过程中不会磨手或夹手;

    C 能够防止锯条的张紧力过大或过小;

    D 使用现有的工具设备能够制作,制作难度较低;

    E 无毛刺,外观美观;

    F 可以对框锯进行打孔等操作。

    其中与人机关系要实现的目标相关的有(多选)

    (3)、小明准备制作如图乙所示的张紧结构,通过旋转中间部位的螺母就可以调整锯条的张紧力,下列材料适合的是(单选)(   );
    A、木料 B、铝材 C、钢材 D、塑料
    (4)、小明发现在加工螺纹时,丝锥与板牙沿顺时针方向切削加工出的螺纹为右旋螺纹,沿逆时针方向切削加工出的螺纹为左旋螺纹。下列螺杆与螺母的方案中,不能够实现调整锯条张紧力功能的是(多选)(   )。
    A、 B、 C、
  • 12、小明使用性能相同的元器件搭建了如图甲、乙所示的光控电路,置于同一种光照条件下进行试验,随着环境光线越来越暗,下列分析正确的是(     )

    A、LED2比LED1先亮 B、两个灯都亮了之后,M和N点的电位逐渐升高 C、两个灯都亮了之后,LED1的亮度不再变化,LED2的亮度逐渐变大 D、当LED1与LED2的亮度不再变化时,LED1的亮度比LED2的亮度大
  • 13、如图所示的信号处理电路,ui为输入信号,uo为输出信号。已知R1阻值远小于R2 , 电源接通后,下列输出波形与输入波形关系中不可能的是 (     )

    A、 B、 C、 D、
  • 14、下列电子元器件中,不能作为电子控制电路的输出部分的是(     )
    A、晶闸管 B、直流电磁继电器 C、光敏二极管 D、干簧继电器
  • 15、如图所示的羽毛球捡球机器人,具有自动寻球、捡球、堆码的功能。控制器对摄像头采集到的图形进行分析和处理,得出羽毛球和机器人的坐标差,将差值与夹持手的捡球范围进行比较,控制电机2转动,带动万向轮使机器人移至捡球区域;然后由电机1驱动夹持手捡球并沿着导轨移动至球筒上方。由于羽毛球具有头重脚轻的特点,夹持手松开后,羽毛球即在球筒内自动堆码。

    (1)、关于该羽毛球捡球机器人,下列分析正确的是(     )
    A、羽毛球的形状和尺寸是系统优化的约束条件 B、具有自动寻球、捡球、堆码的功能,体现了系统分析的综合性原则 C、夹持手的结构与羽毛球相适应,体现了系统的相关性 D、只能捡羽毛球,不能捡乒乓球,说明系统的动态性差
    (2)、机器人移至捡球区域后,关于自动捡球和堆码系统,以夹持手为被控对象,下列说法正确的是(     )
    A、电机1和电机2都是执行器 B、夹持手的位置及动作是控制量 C、羽毛球的位置是输入量 D、导轨摩擦力增大不是干扰因素
  • 16、如图所示是某形体的主视图和俯视图,相对应的左视图是(     )

    A、 B、 C、 D、
  • 17、如图所示的气动压紧装置,当气动杆伸长时,带动两侧转轴及螺杆转动,使压板向下运动,从而夹紧工件。在夹紧状态下,下列分析中正确的是(     )

    A、气动杆受压、压板受压、螺杆受压受扭转   B、气动杆受压、压板受弯曲、螺杆受拉受扭转 C、气动杆受拉、压板受压、螺杆受拉受扭转   D、气动杆受拉、压板受弯曲、螺杆受压受扭转
  • 18、小明准备在通用技术实践室制作一个如图所示的孔明锁,总体尺寸为75×75×75mm,下列关于加工流程的设计分析中合理的是(     )

    A、为了降低成本,选用刨花板或胶合板,不选用实木板或三聚氰胺板 B、为了提高加工效率,选用板锯进行锯割 C、为了保证装配精度,锯、凿等操作要留余量,再用木工锉、砂纸打磨至所需尺寸 D、画线时,需要用到的工具有铅笔、钢直尺、钢角尺、木锤
  • 19、下列是通用技术实践课上同学们进行的加工操作,其中符合操作要领的是(     )
    A、 B、 C、 D、
  • 20、小王准备采购一批办公椅子,在不使用的时候可以堆叠,以节约空间。下列四种椅子的结构设计,不能实现堆叠功能的是(     )
    A、 B、 C、 D、
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