相关试卷

  • 1、下列元器件中不具有单向导电性的是(      )
    A、 B、 C、 D、
  • 2、如图所示的下棋机器人由棋盘及棋子、机械手臂(硬件)、HT单片机等部分组成。机器人7.通过摄像头实时捕捉棋子的位置变动,得到对手的出招,然后输入到象棋算法中得到应招,之后HT单片机通过控制机械臂来完成棋子的定位并控制气缸完成吸放动作,从而实现了真正意义上的人机对弈。请根据图及其描述完成下面小题。

    (1)、下列关于机器人系统的分析中,不恰当的是(      )
    A、该机器人能实现真正意义上的人机对弈,体现了系统的目的性 B、摄像头拍摄不清,增加了单片机分析难度,体现了系统的相关性 C、机械臂需适时保养以保持其控制精度,体现了系统的动态性 D、根据象棋算法,经运算处理得到应招,体现了系统分析的科学性原则
    (2)、下列关于该控制系统的方框图正确的是(      )
    A、 B、 C、 D、
  • 3、如图a所示折叠梯子,摇动手柄使连杆1绕其轴线转动,通过蜗轮蜗杆机构使连杆2转动,最后在连杆3、4的作用下梯子折叠,图b所示为折叠过程中某时刻的状态。下列关于图b所示状态时,构件主要受力形式分析正确的是(      )

    A、连杆1受弯曲和受压、连杆2受扭转、连杆3受拉、连杆4受压 B、连杆1受弯曲和受压、连杆2受弯曲、连杆3受拉、连杆4受压 C、连杆1受扭转和受弯曲、连杆2受弯曲、连杆3受压、连杆4受拉 D、连杆1受扭转和受弯曲、连杆2受扭转、连杆3受压、连杆4受拉
  • 4、如图所示是一种典型制药流程图。下列关于该流程的说法中,不恰当的是(      )

    A、过滤1和蒸馏是并行环节 B、配制时需要用到注射用水,且不用过滤 C、纯化水需要过滤才能达到粗洗时的用水标准 D、为了节约成本和时间,可以把粗滤和精滤合并成一个环节
  • 5、如图所示是小明根据战国刀币设计的结构图样。请根据下图完成下面小题。

    (1)、图样中,错标和漏标各有(      )
    A、1处,2处 B、1处, 3处 C、2处, 2处 D、2处, 3处
    (2)、小明用100 mm×60 mm×2 mm的钢板在通用技术活动室制作该零件,下列操作中不恰当的是(      )
    A、划直线时,划针要紧贴钢直尺,尽量一次完成 B、在台虎钳上夹持钢板,沿着轮廓线进行锯割 C、在台虎钳上夹持钢板,用平锉进行锉削 D、用手钳夹持钢板,对准冲眼,启动台钻,加压进给
  • 6、如图所示是某木质电脑增高架。小明在竖板和横板上钻孔,并在孔内预埋螺母。从安装方便和加固强度的角度考虑,下列加固件方案中最合理的是(      )

    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示是一款便携式烧水杯,下列对该烧水杯的评价中,不恰当的是(      )

    A、泄压防爆,实现了人机关系的安全目标 B、快速烧开水,实现了人机关系的高效目标 C、9档温度可调,符合设计的实用原则 D、密封不漏水,符合设计的技术规范原则
  • 8、如图所示是一款儿童自行车,下列关于其局部结构的描述中未直接构成人机关系的是(      )

    A、 B、 C、 D、
  • 9、如图所示是小明设计的“多肉晒太阳”自动控制电路(暂不考虑电机如何自动停止)。当室外光线强度介于上下限之间且多肉土壤湿度高于设定值时,电机驱动小车将多肉盆栽移至室外(通过电机的电流从“+”到“-”),当室外光线强度高于上限或低于下限或土壤湿度低时将多肉盆栽移回室内(通过电机的电流从“-”到“+”)。请完成以下任务:

    图a

    (1)、光线强度介于上下限之间,关于V3、V4状态分析正确的是(   )
    A、V3不发光、V4发光 B、V3发光、V4不发光 C、V3、V4都发光 D、不确定
    (2)、利用不超过三个2输入或非门,设计虚线框1位置的电路,实现上述功能。
    (3)、调试时,若调大Rp2,下列说法中正确的是(   )
    A、上限光强设定值变小,下限光强设定值变小 B、上限光强设定值变小,下限光强设定值变大 C、上限光强设定值变大,下限光强设定值变小 D、上限光强设定值变大,下限光强设定值变大
    (4)、小明发现原电路中电机电源无法自动断开,便设想在小车上安装磁体,磁体到达指定位置使相应干簧管吸合实现电机停转。已知干簧管H1和干簧管H2分别装于室外和室内指定位置,请在虚线框2中完成电路连线,实现控制功能。

    图b

  • 10、请补全三视图中所缺的3条图线(超过3条图线倒扣分)。

  • 11、如图a所示是某小区的车辆识别系统,小明发现由于车辆的车牌离地高度不同,经常出现无法识别的情况。于是打算利用已学的技术知识对摄像头底座(图b)进行改进,实现可根据车牌位置自动调节摄像头角度,提高识别率。请你帮助小明完成该装置机械部分的设计,要求如下:

    ①实现摄像头俯角在0°—45°范围内连续调节;

    ②连接部分具有一定的强度(可对原有底座进行加工);

    ③采用小型伺服电机(图c)驱动,电机安装于底座侧边;

    ④材料自选。

    图a

    图b

    图c

    (1)、小明发现问题的途径是(A .收集和分析信息;B .观察日常生活;C .技术研究与技术试验);
    (2)、设计该装置时,下列因素中可以不考虑的是(A .电机的尺寸;B .安装方式;C .车辆的大小);
    (3)、①画出设计草图,必要时可用文字说明(电机可用方块表示;如果装置为对称结构,只需画出一侧);

    ②在设计草图上标注主要尺寸;

    (4)、小明在装置安装完成后进行试验,在0°到45°的俯角范围内,观察装置调节的可靠性。该试验的方法属于(A .模拟试验;B .移植试验;C .强化试验)。
  • 12、小明打算设计制作如图a所示的小型置物架。导轨安装在墙上,导轨上有一排大小相等的腰槽孔(图b),可在任意相邻两个腰槽孔上安装支架,用于放置搁板。

    图a

    图b

    (1)、对于支架的设计,以下方案合理的是(   )
    A、 B、 C、 D、
    (2)、小明打算用大小合适、3mm厚的钢板制作题(1)中的支架,合理的加工流程为:划线→(A.锯割;B.钻孔;C.锉削;D.划线);
    (3)、小明准备将导轨安装到墙壁上,最合适的连接件为(   )
    A、 B、 C、 D、
    (4)、小明为了检验该置物架是否安全可靠,设计了以下试验,其中不合理的是(A .用手推拉导轨,观察其安装是否牢固;B .将重物放置在搁板上,观察支架是否脱落;C .用力敲打搁板,观察其变形情况)。
  • 13、如图所示是小明设计的孵化箱温控电路,可将温度保持在37℃~39℃之间。下列关于该电路的分析中正确的是(   )

    A、Rt1、Rt2均为负温度系数热敏电阻 B、调试时发现下限温度设置偏低,应将RP2调大 C、R2换用阻值更小的电阻,有可能使VT2进入饱和状态 D、从系统的工作电压可以判断IC1数字逻辑门电路为TTL类型
  • 14、如图所示逻辑电路,为了实现S=1时F=A,S=0时F=B,图中虚线框处应当选用(   )

    A、2个与门 B、1个或门 C、1个非门 D、2个或门
  • 15、如图所示的锂电池充电电路,GB为充电电池,稳压管V2的稳压值为3.4V,LED发光时压降为1.8V,V1、V2、VT1和VT2均为硅管。下列分析中正确的是(   )

    A、GB充电中,流入电池的电流大小不变 B、GB上限电压可调节范围为2V~3.9V C、GB充到3V且LED发光时,VT1处于放大状态 D、Rp2虚焊时,GB停止充电
  • 16、下列关于用万用表检测元器件操作及判断的说法中,正确的是(   )

    A、图1,指针式万用表“R×10Ω”挡测试红色发光二极管正反两次电阻,指针均未偏转,说明发光二极管已损坏 B、图2,指针式万用表“R×100Ω”挡,黑表笔接电容的正极,红表笔接负极,可以测得电容的容量 C、图3,数字式万用表“二极管”挡测得二极管正向电压降为0.574V,若质量正常,与②端连接的是红表笔 D、图4,数字式万用表“200Ω”挡测某电阻时,被测电阻阻值是26.2KΩ
  • 17、如图所示是某油气回收控制系统示意图,包括油罐气液比控制子系统和油机主板报警子系统。工作时,油气计量器检测当前油罐的气液比,并将测得信号送到NP泵控制板与油机主板采集设定信号比较,NP泵控制板根据偏差值改变NP泵转速,使气液比达到设定要求。当气液比数据偏差超出设定条件且无法调节时,NP泵控制板发送报警信息给油机主板,及时提示故障报修。请根据图及描述完成小题。

    (1)、关于该油气回收控制系统的分析中,不恰当的是(    )
    A、可将油罐中油气的气液比控制在设定值,体现了系统的目的性 B、油机主板长期使用出现损坏,体现了系统的动态性 C、NP泵控制板根据当前气液比数据的偏差调整参数,体现系统分析的科学性原则 D、油气计量器的精度是影响该控制系统优化的因素
    (2)、关于油罐气液比控制子系统的分析中,恰当的是(   )
    A、报警信号是被控量 B、主板是控制器 C、计量器检测的油罐气液比是输入量 D、油罐油气出现泄漏属于干扰因素
  • 18、为实现节能环保,工业废渣经加工粉磨后,可作为建筑混合材料中的掺和料被再次利用,工业废渣粉磨工艺流程通常为:废渣送入辊压机进行挤压,再送入打散分级机进行分选,不合格粗料再次送入辊压机继续挤压;合格细料送入超细磨机进行粉磨,再送入超细选粉机进行分选,合格细粉送入成品库;不合格粗粉送入超细磨机继续粉磨。下列流程图中正确的是(   )
    A、 B、 C、 D、
  • 19、如图所示的钢筋钳,利用四连杆机构的杠杆原理对钢筋进行卡位切割。下列关于该钢筋钳的分析中不恰当的是(   )

    A、手柄上提和下压都能对钢筋进行切割 B、手柄、连杆和摆臂之间皆为铰连接 C、底座厚重,可使钢筋钳在切割过程中更加稳固 D、在力F作用下,手柄主要受弯曲,连杆主要受压,摆臂主要受压
  • 20、如图所示是小明画的连接件图样。请根据图完成小题。

    (1)、图样中错标和漏标的尺寸共有(   )
    A、2处 B、3处 C、4处 D、5处
    (2)、小明用90mm×80mm×10mm的钢板在通用技术活动室制作该零件,下列操作中恰当的是(   )
    A、划线时,在台虎钳上夹持钢板,样冲倾斜对准中心点,扶正冲眼 B、锯割时,在台虎钳左侧夹持钢板,手锯沿着划线方向锯出外轮廓 C、钻孔时,在平口钳上夹持钢板,在台钻上钻φ16的3个圆孔 D、锉削AB斜面时,在台虎钳中间夹持钢板,并使该斜面水平
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