• 1、小明在制作2025年央视春晚机器人运动模型(如图a所示)时发现没有液压杆,现改用电机驱动,已知现有电机转轴末端截面为D字形(如图b所示),尺寸如图c所示。请你帮助小明重新设计缺少的机械传动装置,设计要求如下:

    (a)传动装置固定在底板上,并分别连接2根推杆上端φ8圆孔

    (b)电机单向转动实现双脚板前后交替运动,装置平稳可靠

    (c)采用一个电机驱动

    (d)不能与方案(如图d)完全相同

    请完成以下任务:

    (1)、在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及到的底板用线条表示,电机可用方框表示),必要时配以文字说明
    (2)、在草图上标注主要尺寸
    (3)、设计并加工好装置后,小明进行了以下技术试验,其中不合理的有(多选)___________
    A、电机断电,用手拨动电机轴的连接杆(或连接齿轮等),观察双脚板能否前后交替运动 B、启动电机,观察双脚板前后交替运动是否顺畅 C、装置运行中,用力抓住推杆,观察装置能否在推杆卡住的情况下自动停止运行 D、用力拍打推杆,观察推杆是否会弯曲形变或折断
  • 2、如图所示是2025年央视春晚机器人与真人演员共同演绎秧歌舞蹈的画面。机器人不仅能完成高难度的转手绢表演,还可以流畅地行走和转身,引起了社会的广泛关注。

    请完成以下任务:

    (1)、下列关于该机器人的分析不恰当的是(多选)______________
    A、人形机器人的身高为180cm,考虑了人的动态尺寸 B、骨架采用PEEK材料,具有较高的刚性、韧性且质量轻,是机器人设计的物质条件 C、机器人的舞蹈动作需要硬件、软件的技术支持,说明设计是技术的基础 D、该机器人是全球首款能完成原地空翻的全尺寸电驱人形机器人,体现了技术的创新性 E、机器人技术广泛应用于教育、娱乐、服务等领域,体现了技术的价值
    (2)、小通看了节目后,想设计一个机器人运动模型,在液压杆的作用下,可实现双脚板前后交替运动。虚线框部分的连接件,小明设计了以下几种方案,其中能实现功能的是____________

    A、 B、 C、 D、
    (3)、脚板与滑轨的连接方式属于_____________
    A、刚连接 B、铰连接 C、既不是刚连接也不是铰连接
    (4)、小通准备在通用技术实践室用钢板加工推杆,需要用到的工具有(多选)___________
    A、 B、 C、 D、 E、 F、
  • 3、如图a所示是小明设计的充电电路。E是充满电压为3V的充电电池,快慢充转换的基准电压设定为2.8V,当电池快充到2.8V后,转换为慢充。其中稳压二极管VDZ1的稳压值为5.6V。NE555集成电路的复位端4脚、输入端2脚及6脚与输出端3脚的逻辑关系如下表所示,其中Vct为5脚电位。下列分析中不恰当的是(     )

    A、慢充时VD1灭、VD2亮 B、快充时VT2工作于放大状态 C、适当调小Rp2的阻值,可调大快充时的充电电流 D、若电池快充到2.7V就转换为慢充,可能是R1阻值偏大
  • 4、如图a所示是由两个与非门组成的基本RS触发器电路,当输入端加载如图b所示的信号时,在0-10秒时间段内,VD点亮的总时长约为(     )

    A、3秒 B、4秒 C、5秒 D、6秒
  • 5、在通用技术实践课中,小明在面包板上插装了如图所示的电阻、二极管、电解电容、三极管、电位器、发光二极管、555芯片,其中插装不正确的个数有(     )

    A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
  • 6、如图所示为工业上常采用的熔化极氩弧焊枪,其工作过程:当移动焊枪焊接时,检测装置自动采集焊枪移动的速度及距离,将信号传给控制装置控制送丝滚轮、供气及供电装置运作,使焊枪的喷嘴根据移动速度喷射出熔滴,达到均匀焊接的作用。请根据示意图和描述完成以下小题。

    (1)、下列关于熔化极氩弧焊枪系统的分析中不恰当的是(     )
    A、检测装置的目的是自动采集焊枪移动的速度及距离,体现了系统的目的性 B、由控制装置、送丝系统、供气系统、检测装置等部分组成,体现了系统的整体性 C、库存的喷嘴的性能是该系统优化的约束条件 D、设计焊枪时,应该先考虑总体要求,然后对送丝系统、供气系统、检测装置等部分进行设计,体现了系统分析的整体性原则
    (2)、关于熔化极氩弧焊枪系统,下列从控制系统角度进行的分析中不恰当的是(     )
    A、喷射出熔滴是输出量 B、控制装置的输出信号不是控制量 C、焊接方向改变属于干扰因素 D、控制方式属于开环控制
  • 7、如图所示是小通设计的手机支架,他准备在通用技术实践教室用大小合适的钢板制作构件1,下列操作合理的是(     )

    A、先划基准线,然后划轮廓线,最后划尺寸线 B、锯割加工时,需要留出一定的余量,且不能加润滑液 C、钻孔时应先装夹钻头,再安装工件 D、加工流程可以为:划线→锯割→钻孔→锉削→弯折
  • 8、如图是一种新型液压千斤顶,液压杆竖直方向伸缩时,通过连杆从而升降顶片,起到升降重物的作用。液压杆伸长过程中,下列对该结构的分析不正确的是(     )

    A、顶片向上移动 B、连杆1受拉 C、连杆2受拉 D、采用蝶形底座稳定性强
  • 9、如图所示是某形体的主视图和俯视图,相对应的左视图是(     )

    A、 B、 C、 D、
  • 10、如图a所示是小通设计的木质小凳,小凳由图b所示的构件构成。现需要在两侧板之间增加一根横杆,以增加其稳固性。下列结构设计和材料规划合理的是(     )

    A、 B、 C、 D、
  • 11、下列操作中不符合操作要领的是(     )
    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示是某款智能AR眼镜,可以实现AI识物、拍照答题、多语种翻译、实时导航等多种功能,还支持声纹安全支付。请根据描述完成以下小题。

    (1)、下列关于该智能AR眼镜的说法中,不正确的是(     )
    A、提供深度AIGC音频防伪技术、软硬件结合的联合防控体系等多项安全保障,保障用户在声纹支付过程中的资金安全,体现了技术保护人 B、AI技术使智能AR眼镜的设计得以实现 C、根据用户的体验和需求,不断试验改进,体现了技术的实践性 D、用户通过点头摇头等动作即可触发指令,体现了设计的实用原则
    (2)、下列关于该眼镜的分析与评价中不恰当的是(     )
    A、该眼镜结构根据人体工学研发,在材质选择上以轻便的高品质材料为主,主要考虑了人的因素 B、该眼镜配有充电眼镜盒,20分钟即可充满电,实现了人机关系的高效目标 C、双击镜腿即可接听电话,满足了普通人群的需求 D、两镜脚间距设计,主要考虑了人的静态尺寸
  • 13、小明受公园声控喷泉的启发,设计了如图所示的PK肺活量的趣味电路。用肺活量检测器检测肺活量,肺活量越大,肺活量检测器输出高电平的时间就越长,用LED灯显示PK结果。已知电路中三极管型号相同,比较器功能:V+>V-时输出+Vcc,V+<V-时输出-Vcc,V+=V-时输出0V。请完成以下任务:

    (1)、下面对该电路的分析不正确的是(多选)________
    A、为保证检测结果的正确性,电容应选大一些 B、电路中的电阻R1、R3、R4、R6必须大小一样 C、PK结果为没有LED灯亮,说明电路存在故障 D、PK结束后,测试结果可保持一段时间
    (2)、小明找弟弟来测试电路效果,小明用肺活量检测器1,弟弟用肺活量检测器2,PK结果为LED1亮,说明谁的肺活量大________
    A、小明 B、弟弟
    (3)、请在图中虚线框1中选择合适的接线柱连线,帮助小明用干电池完成电路电源的设计;

    (4)、小明想用555芯片设计一个测个人肺活量的电路,实现肺活量越大,亮的LED灯越多,请在图中虚线框2中选择合适的接线柱连线,帮助小明完成电路设计。

  • 14、小明发现妈妈在家用手持搅拌棒打发奶油时(如图a所示),非常费力,于是他打算把家里的手持搅拌棒设计改进为座式自动搅拌装置。他已完成了搅拌装置的支架设计(如图c所示),请帮小明完成剩余机械结构的设计。已知手持搅拌棒握把直径为Φ30(如图b所示)。设计要求如下:

    (a)装置与支架2个Φ6孔连接

    (b)装置能同时带动搅拌棒进行自转和绕轨迹公转

    (c)不可对搅拌棒进行加工

    (d)材料自选,装置采用电机驱动,数量不限(画出机械传动部分,电机可用方块表示)

    请完成以下任务:

    (1)、小明进行了以下设计分析,其中不恰当的是________
    A、装置应选用轻质高强度的材料 B、搅拌棒的转速越快越好 C、从人机关系考虑,装置边缘应倒角处理 D、装置尽量采用标准件
    (2)、请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出其中最优方案的设计草图,简要说明方案的工作过程
    (3)、在草图上标注主要尺寸
  • 15、小明在通用技术试验室制作了如图所示的木质台灯。在试验过程中,发现灯罩较重,调节构件间角度时,台灯容易翻倒等问题。小明收集了相关的技术资料准备对该台灯进行改进。请完成以下任务:

    (1)、小明发现问题的途径是________
    A、观察日常生活 B、收集和分析信息 C、技术研究与技术试验
    (2)、小明在设计改进过程中,以下考虑的因素和措施合理的是(多选)________
    A、去掉灯罩 B、加工工具、设备是否完备 C、换一个厚的铁制底板 D、采用模拟试验法进行稳定性试验
    (3)、小明在设计改进过程中,发现立板与底板的拆卸不方便,并且对连接结构有破坏。他想改变上述弊端,以下连接方式最可行的是________
    A、 B、 C、 D、
    (4)、小明在设计改进过程中,发现台灯按钮开关控制不方便,他想实现语音控制台灯开关。控制过程如下:语音传感模块接收到“开”的声音后发出信号,控制电路处理该信号后发指令给继电器,继电器吸合,灯亮;当语音传感模块接收到“关”的声音发出信号,则控制灯不亮。请根据描述填写台灯控制系统方框图(填写文字,全对得分)

  • 16、如图所示是小明设计的房间湿度控制电路,若房间湿度低于下限值时,系统启动湿度喷雾器M给房间增加湿度,湿度高于上限时停止加湿。已知三极管VT1始终工作在放大状态,下列关于该电路分析正确的是(     )

    A、R4滑片下移,下限湿度变小,上限湿度不变 B、喷雾器始终不工作,可能是电阻R7虚焊 C、适当调大R3,湿度的上下限均变大 D、用常开触点J-2替代VD1,电路能维持原有功能
  • 17、如图所示的信号处理电路,A、B为输入信号,F为输出信号。下列波形关系中不可能出现的是(     )

    A、 B、 C、 D、
  • 18、小明设计了如图b所示的高温报警电路,并在实践课上用面包板搭建了该电路(如图a所示),已知图a中三极管类型为PNP。请分析图a搭建的电路中错误共有几处(     )

    A、1处 B、2处 C、3处 D、4处
  • 19、往复式洗车控制系统主要由循环水水位控制子系统、位置提示子系统、喷水子系统、定时风干控制子系统等部分组成。工作过程如下:循环水水位控制子系统保持供水水位在一定范围内,低于一定水位时加水;位置传感器检测车辆位置,并通过扬声器声音提示位置是否正确;激光传感器检测车身大小与类型,总控制装置生成洗车流程与时间;驾驶员扫码确认,总控制装置收到“确认”信号后,控制喷淋装置、轮刷等开始洗车,洗车结束后定时风干车辆。请根据描述完成以下小题。

    (1)、下列关于往复式洗车控制系统的分析中正确的是(     )
    A、风干装置的性能是系统优化的约束条件 B、循环水水位控制子系统故障会影响喷淋子系统的工作,体现了系统的相关性 C、可以清洗不同大小的车型,体现了系统的动态性 D、总控制装置根据检测信号生成洗车流程和时间,体现了系统分析的科学性原则
    (2)、下列关于往复式洗车控制系统的分析中不正确的是(     )
    A、循环水水位控制子系统是闭环控制 B、洗车耗水量是循环水水位控制的干扰因素 C、生成的洗车流程与时间是往复式洗车控制系统的控制量 D、位置提示控制子系统中被控对象是扬声器
  • 20、如图所示为某公司新产品开发工艺流程图。关于该流程,下列分析不恰当的是(     )

    A、送样与模具工艺整改是并行工序 B、模具设计与生产模具制造是串行工序 C、设计评价、检测性能试验环节保证了新产品的生产质量 D、流程的设计需要考虑材料、工艺、人员、资金、环境和设备
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